摘要
本研究以氧脱前广西桉木硫酸盐化学浆为原料,对不同洗涤情况的未漂浆进行氧脱反应,探讨了不同的洗涤效果对于氧脱浆白度、脱木质素率、降黏率、纸张强度等方面的影响。结果表明,洗涤效果对氧脱浆的黏度影响较大,洗涤更充分的氧脱浆抄造纸张强度,尤其是耐折度有较大提高。
氧脱木质素是ECF和TCF漂白工艺的重要阶段,大多现代化漂白硫酸盐浆厂均采用氧脱木质素生产工
本研究以氧脱木质素处理前的未漂硫酸盐桉木化学浆为研究对象,以吨浆携带COD表征浆的洗涤效果,在高压反应釜中进行氧脱木质素反应,设计初步探索实验和模拟生产实验,探讨了洗涤效果对氧脱化学浆黏度、卡伯值、白度、纸张强度等方面的影响。
取生产线上氧脱木质素前最后一道洗浆机出浆(未漂浆),及对其进行一次蒸馏水洗涤后,挤出水分至浆浓约30%(蒸馏水一次洗涤后浆料)。采用两段氧脱木质素方式对以上2种浆料进行氧脱木质素处理,反应条件见
氧脱木质素 | AA/(kg·ad | 氧压/MPa | 反应温度/℃ | 反应时间/min |
---|---|---|---|---|
一段氧脱木质素 | 20 | 0.6 | 83 | 20 |
二段氧脱木质素 | 0.3 | 90 | 60 |
注 AA为活性碱用量(相对于绝干浆,以NaOH计)。
氧脱反应按照以下步骤进行:取150 g绝干浆,加入33.3 g NaOH,并用蒸馏水稀释调节浆浓至11%,在聚乙烯塑料袋中充分揉匀,放入反应釜中。反应釜转速为50 r/min,温度升至接近一段反应温度时,放气排净反应釜内空气,通入氧气到一段反应指定氧压,记录一段反应时间。一段反应完成后,升温至二段反应温度,通入氧气到二段反应指定氧压,记录二段反应时间,反应结束后,迅速排气,放出浆料并置于孔径74.2 μm的尼龙洗浆袋中,人工挤出反应废液,用蒸馏水洗涤3次,沥干水分,放入密封袋中平衡水分备用。
浆料的分析检测方法见
检测对象 | 检测方法 |
---|---|
水分 | GB/T 2677.2—2011 |
卡伯值 | GB/T 1546—2018 |
黏度 | GB/T 1548—2016 |
白度 | GB/T 7474—2014,采用YQ-Z-48B白度测定仪 |
COD | 按HJ 828—2017测携带水中的COD含量,折合成吨浆COD浓度 |
取经双辊洗浆机洗涤压榨未漂浆和蒸馏水一次洗涤后浆料,进行氧脱反应,氧脱浆特性参数见
浆料 | CODCr 浓度/(kg· | pH值 | 白度/ % | 卡伯值 | 黏度/(mL· |
---|---|---|---|---|---|
氧脱前未漂浆 | 65.2 | 11.01 | 52.1 | 11.0 | 843 |
蒸馏水一次洗涤后浆料 | 25.7 | 10.97 | 53.2 | 10.9 | 889 |
由
为了充分发挥氧脱木质素效果,国内外较大的硫酸盐漂白浆线多采用两段氧脱木质素法,一段为高压、低温、反应时间相对较短;二段为低压、高温、反应时间相对较

图1 氧脱木质素段生产流程示意图
Fig. 1 Schematic diagram of the production process of oxygen delignification
注 FT为洗浆机对应的滤液槽。
为了贴合生产工艺,进行模拟实验。未漂浆经不同洗涤方式处理,浆料性质见
浆料编号 | 处理方式 | CODCr浓度/(kg· |
---|---|---|
| 氧脱前洗浆机出浆(浆浓30%) | 78.1 |
|
| 29.6 |
|
| 13.9 |
浆浓30%的浆料需稀释至浆浓11%进行中浓氧脱木质素反应。为了模拟实际生产,本研究采用不同的稀释液稀释浆浓30%的浆料,稀释液见
稀释液编号 | 处理方式 |
---|---|
a | 用于逆流稀释的洗浆机滤液 |
b | a滤液用蒸馏水稀释0.5倍后 |
c | a滤液用蒸馏水稀释1.0倍后 |
设计不同浆料与不同稀释液组合后,进行氧脱木质素实验,具体数据见
浆料 | 稀释浆料CODCr浓度/(kg· | 白度/% | 卡伯值 | 黏度/(mL· | 脱木质素率/% | 降黏率/% |
---|---|---|---|---|---|---|
| 191.3 | 51.4±0.03 | 11.3±0.12 | 811±0.14 | 38.6 | 21.3 |
| 164.9 | 52.8±0.05 | 10.9±0.10 | 813±0.17 | 40.8 | 21.1 |
| 140.3 | 52.9±0.09 | 11.0±0.07 | 819±0.19 | 40.2 | 20.6 |
| 143.9 | 53.7±0.11 | 10.6±0.05 | 878±0.13 | 42.4 | 14.8 |
| 116.1 | 54.3±0.04 | 10.5±0.08 | 881±0.15 | 42.9 | 14.5 |
| 92.5 | 54.5±0.06 | 10.3±0.13 | 870±0.09 | 44.0 | 15.6 |
| 129.9 | 54.2±0.04 | 10.6±0.07 | 886±0.16 | 42.4 | 14.1 |
| 101.6 | 54.8±0.11 | 10.7±0.09 | 889±0.14 | 41.8 | 13.8 |
| 76.5 | 54.9±0.08 | 10.5±0.14 | 895±0.20 | 42.9 | 13.2 |
注
由

图2 不同稀释液对氧脱浆白度的影响
Fig. 2 Effect of different diluents on the whiteness of oxygen depulping
滤液稀释对氧脱浆黏度、卡伯值的影响偏小,

图3 不同稀释液对氧脱浆料卡伯值的影响
Fig.3 Effect of different dilution solutions on Kappa value of oxygen depulping

图4 不同稀释液对氧脱浆料黏度的影响
Fig.4 Effect of different diluents on viscosity of oxygen depulping

图5 不同洗涤效果对氧脱浆白度的影响
Fig. 5 Effect of different washing effects on brightness of oxygen deplaping
从

图6 不同洗涤效果对氧脱木质素脱除率、降黏率的影响
Fig. 6 Effect of different washing removal vate and deviscosity rate of oxygen delignification
从
氧脱浆打浆至游离度400 mL后,抄造纸张相关的强度指标见
浆料 | 游离度/mL | PFI打浆转数/r | 松厚度/(c | 撕裂指数/(mN· | 抗张指数/(N·m· | 耐破指数/(kPa· | 耐折度/次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 1 035 | 1.46 | 6.82 | 75.1 | 4.92 | 139 |
| 401 | 1 012 | 1.49 | 6.94 | 81.3 | 5.26 | 201 |
| 395 | 1 040 | 1.47 | 7.21 | 83.0 | 5.35 | 204 |
注 游离度为加拿大标准游离度。
由
浆料洗涤效果对于氧脱浆的质量影响较大。工业生产中常采用逆流洗涤,特别是在氧脱前洗涤和稀释处加入氧脱反应后的洗涤滤液,这对于硫酸盐制浆厂工艺优化和降低成本较为重要。本研究主要通过初步探索实验、模拟生产实验确定洗涤效果对氧脱反应及氧脱浆质量的影响。
3.1 逆流滤液用于浆料稀释时,对氧脱浆白度的影响略大,特别是在未漂浆洗涤效果不好时,对浆料卡伯值、黏度的影响偏小。
3.2 不同洗涤效果的未漂浆,经氧脱反应后,纸浆的性能差异较大。洗涤效果对浆料黏度、白度、卡伯均有不同程度的影响,其中黏度变化极为明显。
3.3 洗涤效果不同的纸浆经过氧脱反应后,纸张强度也有差异,充分洗涤的浆料抄造纸张强度更好,其中耐折度变化尤为明显。
参考文献
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